作为中州铝业主体生产单位,电耗在很大程度上影响了第二氧化厂的生产成本。该厂制定《第二氧化铝厂节电节汽攻关方案》,要求全员积极行动,对每一度电“锱铢必较”,促进流程经济化运行。
为解决无效低效运行泵浦,该厂各车间建立污水泵台账,将污水泵按照开启模式分类管理,并通过优化工艺配置减少泵浦开车,合理优化流程,降低电耗。
根据不同外矿性质,磨浮车间严抓磨矿控制,随时解决生产过程中出现突发情况,促进磨机台时产能稳步提高。原本需要开启8台磨机才能满足溶出5个机组矿浆用量,短时间内实现“华丽瘦身”,仅需开启6.5台便可满足日常生产需要。溶出车间结合生产实际,制定了零点班倒泵和错峰用电等节电措施,要求班组岗位将大型设备倒泵时间安排在零点班进行,使用优惠电价节约成本。分解车间员工养成了勤俭节约的良好习惯。分解车间日均电耗环比降低了一万千瓦时。
蒸发车间严抓蒸发器操作,坚决杜绝机组打循环,严查非生产水进流程,杜绝污水泵空开,处理了排盐岗位1#污水槽流程与设备恢复等一系列问题。成品车间开展提高焙烧产量劳动竞赛降低电耗,并设置“三大”炉班产、“三大一小”炉班产、“四大”炉班产、“四大一小”炉班产具体数值,完成目标值的班组受到相应奖励,大大提高了广大员工开展降本工作的积极性。
各方齐努力,电耗降下来。23.6%、17.8%、17.1%、16.9%,这就是第二氧化铝厂今年前四个月电耗同比分别降低的数据。